水力旋流器是一種分離非均相混合物的分離設(shè)備。可以用來完成液體澄清、固相顆粒洗滌、液體除氣與除砂、固相顆粒分級(jí)與分類以及兩種非互溶液體的分離。
人們?cè)谒髌鞯膽?yīng)用過程中,比較關(guān)注的是其節(jié)能效果的好壞,因此如何提高旋流器的節(jié)能效果,是各大礦機(jī)廠家和選礦廠家一直努力的方向。
旋流器的總能量損失具體有進(jìn)口損失、內(nèi)部損失和出口損失等,其中內(nèi)部損失的能量較多。內(nèi)部損失是指在水力旋流器內(nèi)因壁面摩擦、流體粘性內(nèi)摩擦、湍流耗散及各種局部損失等引起的能量損失。
如何改善內(nèi)部流量損失對(duì)提高水力旋流器的節(jié)能效果比較重要,下面就由煙臺(tái)鑫海耐磨膠業(yè)公司簡單的介紹下對(duì)其改造的幾種方法:
消除水力旋流器內(nèi)短路流,短路流是引起普通水力旋流器溢流跑粗、分離產(chǎn)品中粗細(xì)粒混雜的重要原因之一。短路流的存在及其流量大小則直接與溢流管的結(jié)構(gòu)形狀有關(guān),因此控制短路流主要的方法是從改進(jìn)溢流管結(jié)構(gòu)著手。如:在溢流管外壁上附加一些環(huán)形齒,能較大程度降低甚至消除短路流,且分離精度提高了1.8倍、陡降指數(shù)從0.176提高到0.332;在頂蓋與溢流管之間開一環(huán)隙引出短路流,并將短路流返回密封聚集室,能減少溢流產(chǎn)品中粗粒的混雜,比普通分級(jí)效率提高8%;在溢流管外壁附加與短路流旋向相反的逆向螺旋解決了普通水力旋流器占處理液10%一20%短路流的問題,使分離效率得到提高,同時(shí)使錐段的渦流、短路渦及其背渦整合為一個(gè)渦流,節(jié)約了能耗。
消除旋流器內(nèi)空氣柱及改善中心部位湍流結(jié)構(gòu),在旋流器內(nèi)空氣柱的能耗從某種意義上講屬于能量浪費(fèi),因?yàn)榭諝庵鶅?nèi)部不發(fā)生任何分離過程,另外,空氣柱所占據(jù)的的空間減少了溢流口的流動(dòng)面積。同時(shí),空氣柱大小與位置的波動(dòng)也是流場(chǎng)不穩(wěn)定的反映,還加劇了流場(chǎng)不穩(wěn)定的因素。
要改善這一問題,有以下幾種方法:以適宜的固體棒占據(jù)水力旋流器中原來空氣柱位置來取消空氣柱的方法。試驗(yàn)表明,當(dāng)固體棒占滿空氣柱位置時(shí),內(nèi)部損失平均降低了51.5%,可見其節(jié)能效果是比較明顯的,而且分離性能也能得到提高;改變旋流器內(nèi)氣體的流態(tài),能有效地抑制空氣柱的不穩(wěn)定性、消除或減小空氣柱對(duì)分級(jí)過程的不利影響;利用大渦強(qiáng)制破碎成小渦,降低中心部位的湍動(dòng)能耗;降低中心流體的速度梯度,抑制對(duì)分離的破壞;降低溢流口流體速度,減少了空氣柱產(chǎn)生的能耗和晃動(dòng)所造成的對(duì)分離的不良影響,能夠降低運(yùn)行能耗40%左右,提高分離效率10%一15%。
以上對(duì)旋流器內(nèi)部流量的小改造,較大改善了旋流器耗能大的問題。不僅能降低其運(yùn)行成本、提高生產(chǎn)效益和能源利用率,而且可以獲得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
新聞推薦